概述單一的褐鐵礦選礦設(shè)備進展

作者來源:開元機械       發(fā)布時間: 2017-03-11 05:46
導(dǎo)讀:1、重選 利用重選工藝處理褐鐵礦,工藝簡單,主要采用螺旋溜槽進行預(yù)先富集后搖床進行精選,或是利用離心機分選細粒褐鐵礦。對新疆某褐鐵礦進行了分選研究,所得鐵精礦的產(chǎn)率

1、重選

利用重選工藝處理褐鐵礦,工藝簡單,主要采用螺旋溜槽進行預(yù)先富集后搖床進行精選,或是利用離心機分選細粒褐鐵礦。對新疆某褐鐵礦進行了分選研究,所得鐵精礦的產(chǎn)率為43.32%,品味是57.90%,回收率為54.32%。雖然鐵品味達到了工業(yè)要求,然而鐵精礦的回收率僅僅50%多,對資源的浪費較為嚴重。

2、單一浮選

褐鐵礦選礦設(shè)備的單一浮選法包括正浮選和反浮選。正浮選一般和強磁選相結(jié)合,反浮選一般采用陰陽離子聯(lián)合工藝進行浮選。江源等進行了某褐鐵礦工藝流程試驗的研究。他們進行了正浮選試驗,陰離子活化反浮選試驗及陽離子反浮選試驗等。通過對比以上三方案以陽離子派對浮選方案得到了鐵精礦品位最高56.22%,且此時鐵的回收率為70.46%,由此得出,陽離子反浮選方案的優(yōu)良性,流程相對簡單,選別效率高。王毓華等做了陰陽離子捕收劑反浮選褐鐵礦試驗研究,他們利用性質(zhì)比較簡單的褐鐵礦,經(jīng)脫泥后進行粗選和掃選,最終的鐵精礦品味超過了57%,并且回收率能達到70%,可以實現(xiàn)褐鐵礦的綜合利用。但是該方法有一定的局限性,只能針對性質(zhì)較簡單的褐鐵礦,而國內(nèi)褐鐵礦大多成分復(fù)雜且不穩(wěn)定,因此推廣比較困難。

王毓華等人對廣東某褐鐵礦進行了反浮選脫硅新工藝試驗。磨礦過程中添加碳酸鈉和水玻璃進行礦漿分散,在開路條件下,不脫泥直接用十二胺作捕收劑反浮選硅酸鹽礦物,得到的精礦品位為56.22%。鐵回收率為70.46%。調(diào)整藥劑等各種因素之間的關(guān)系、確定各項工藝參數(shù)值后,在閉路條件下進行反浮選,得到鐵精礦品位59.25%,鐵回收率83.42%。與開吃點試驗相比,鐵精礦品位基本保持不變,但回收率卻提高了8.52%。這一試驗結(jié)果表當對礦漿進行強化分散后,其浮選效果。得到明顯改善,特別是鐵回收率有較大提高,這同樣說明了對礦泥處理的重要性。

3、磁選

褐鐵礦具有弱磁性,而覺的連生脈石礦物磁性很小或沒有磁性,這使得磁選工藝成為可能。又由于褐鐵礦磁性弱,因此需采用強磁選。某鐵礦主要有用礦物為褐鐵礦,其次為赤鐵礦;脈石礦物主要為石英、粘土和少量黑云母等。江仁麟和黃成森對該礦采用新型高效強磁選設(shè)備進行了單一強磁選別,工藝流程為破碎-粗磨-分粒級強磁選-中礦階段磨礦強磁選和階段磨礦-階段強磁選兩種。采用6~0mm原礦的分級強磁選,中礦再磨強磁選方案選別,原礦鐵品位47.95%時,取得了最終精礦鐵品位54.21%,鐵回收率72.82%,鐵精礦經(jīng)煅燒后的鐵品位60.43%。采用階段磨礦-階段強磁選流程,精礦鐵品位可以達到56.06%,回收率53.04%,鐵精礦煅燒后鐵品位可以達到63.00%。分析上述試驗結(jié)果,導(dǎo)致選別指標不理想的原因在于:褐鐵礦粒度足夠細,但是強磁選機對小粒度褐鐵礦的選別效果差,使很多粒度小的褐鐵礦被甩入尾礦中,導(dǎo)致回收率降低。

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