低品位赤鐵礦石濕式預選技術研究

作者來源:開元機械       發(fā)布時間: 2017-03-11 05:10
導讀:2011年國內(nèi)粗鋼約為7億噸,現(xiàn)有產(chǎn)能和在建項目產(chǎn)能之和已達9億噸。國內(nèi)鐵礦山的建設速度明顯跟不上鋼鐵產(chǎn)能的增長速度,而鋼鐵行業(yè)的海外鐵礦石投資在近兩年內(nèi)還難以見效,巨大

2011年國內(nèi)粗鋼約為7億噸,現(xiàn)有產(chǎn)能和在建項目產(chǎn)能之和已達9億噸。國內(nèi)鐵礦山的建設速度明顯跟不上鋼鐵產(chǎn)能的增長速度,而鋼鐵行業(yè)的海外鐵礦石投資在近兩年內(nèi)還難以見效,巨大的需求使國際鐵礦石價格持續(xù)在高位運行。隨著國內(nèi)宏觀調(diào)控政策效果的進一步顯現(xiàn),以及整個“十二五”期間GDP增速降低,與“十一五”期間的高需求,高增長形成鮮明的反差,鋼材價格上漲動力不足,高成本、低效益成為未來鋼鐵企業(yè)運行的主調(diào)。中國鋼鐵行業(yè)整體處于低效益運行的艱難狀態(tài)。

鞍鋼作為國內(nèi)鋼鐵行業(yè)一線鋼廠,同樣面臨嚴峻的生產(chǎn)經(jīng)營形勢,規(guī)模優(yōu)勢未得到充分發(fā)揮,噸鋼固定成本大幅上升,僅鞍鋼股份2012年一季度凈利潤同比減少93.82%。應對新的挑戰(zhàn),作為鞍鋼原料基地的鞍鋼集團礦業(yè)公司,就必須進一步強化資源保障,努力傾角原材料大幅上漲的沖擊,做大做強自有礦山,加快老礦山改擴建進程,進一步提高資源的利用率。到2015年,即在“十二五”末期,鞍鋼礦業(yè)公司的鐵礦石年產(chǎn)量將達到6200萬噸,鐵精礦年產(chǎn)量將達到1800萬噸以上。

目前鞍鋼礦業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨的主要矛盾是鐵礦石生產(chǎn)能力與選礦處理能力不匹配,缺口較大。公司探明鐵礦資源儲量為88.03億噸,占全國鐵礦資源儲量的13%左右,而鐵礦石年產(chǎn)量僅占全國鐵礦石年產(chǎn)量的4%。隨著選礦技術改造的完成,鞍鋼礦業(yè)公司年選礦能力已經(jīng)達到鐵精礦2300萬噸,而目前受鐵礦石產(chǎn)量影響鐵精礦年產(chǎn)量只有1600萬噸左右。鐵礦石生產(chǎn)能力已經(jīng)影響到公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的實施。礦石原料需求量的增加,入礦原礦品位大幅度下降,導致選礦成本升高、效益降低。因而,開展低品位赤鐵礦石預選工藝研究,提高選廠的入選品位,降低選礦成本,提高資源綜合利用率,具有十分重要的意義。

1、貧赤鐵礦石預選試驗

1.1、礦石性質(zhì)

鞍鋼集團礦業(yè)公司下屬的鞍千礦業(yè)有限責任公司于2006年3月投產(chǎn)。采礦分為許東溝、啞巴嶺、西大背3個采區(qū)。該鐵礦-400m以上鐵礦石儲量93327萬噸,目前采出礦石品位只有24%~25%,化學多元素分析結果見表1,鐵物相分析結果見表2。該礦石礦物組成單一,鐵礦物主要為赤(褐)鐵礦,占鐵礦物組成的96.27%,脈石礦物主要為石英,屬典型的高硅、低硫磷貧赤鐵礦石。

礦樣化學多元素分析結果

礦樣鐵物相分析結果

鞍千礦業(yè)公司選礦設計規(guī)模年處理原礦800萬噸,年產(chǎn)鐵精礦250萬噸。采用“階段磨礦、粗細分選、重選-強磁-陰離子反浮選流程”。2010年處理原礦840萬噸,生產(chǎn)鐵精礦210萬噸。主要生產(chǎn)技術指標:原礦品位24.49%,精礦品位67.57%,尾礦品位10.18%,鐵回收率74.37。由于原礦品位降低,選礦比升高,造成精礦產(chǎn)量達不到設計水平,選礦成本急劇升高。通過預選提高入選礦石品位,降低生產(chǎn)成本勢在必行。

1.2、給礦粒度濕式預選試驗

采用直徑6mm的導磁不銹鋼介質(zhì)棒,背景磁場強度796kA/m時,利用φ750mm立環(huán)強磁濕式預選磁選機進行不同給礦粒度的濕式預選試驗,試驗結果見表3。

不同給礦粒度下貧赤鐵礦石濕式預選試驗結果

由表3可知,隨著給礦粒度變粗,預選精礦產(chǎn)率提高,品位下降,而預選粗粒尾礦產(chǎn)率降低,品位也略有降低,最佳給礦粒度為-3.0mm。

1.3、背景磁場強度濕式預選試驗

采用直徑為6mm的導磁不銹鋼介質(zhì)棒,在給礦粒度為-3.0mm的條件下,利用φ750mm立環(huán)強磁濕式預選磁選機進行不同背景磁場強度的濕式預選試驗,試驗結果見表4。

不同場強濕式預選試驗結果

由表4可知,隨著背景磁場強度的提高,預選精礦產(chǎn)率提高,而預選粗粒尾礦品位下降,可見提高背景磁場強度有利于提高預選效果。

1.4、小尺寸磁介質(zhì)濕式預選試驗

從以上試驗結果看,尾礦品位普遍偏高,分析原因是采用的磁介質(zhì)直徑偏大,減小介質(zhì)尺寸可以提高鐵礦物回收效果。鑒于此,采用直徑4mm磁介質(zhì)在給礦粒度為-3.0mm條件下進行濕式預選試驗,試驗結果見表5。

小尺寸磁介質(zhì)下立環(huán)強磁機濕式預選試驗結果

由表5可知,采用直徑4mm的磁介質(zhì),在強磁預選機脈沖次為150次/min、背景磁場強度為955kA/m的條件下,預選尾礦品位最終可以降至10%以下,磁介質(zhì)直徑選擇4mm。

未完待續(xù)。

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